VOCs治理設備變為“汙染設施(shī)”?去除效率為0!
來源:抖阴app成人環保 發(fā)布時間:2024-07-22
VOCs廢氣經高效(xiào)治理後,有組織排放和無組織排放均應達到國家或地方(fāng)有(yǒu)關排放要求(qiú),並(bìng)確保排放穩定達標與汙染物去除效率不低於(yú)80%的雙重控製要求。部分企(qǐ)業高效治理工藝選擇不當,由(yóu)此帶來廢氣不能穩定達標排放,或產生有害物質損壞治(zhì)理設施,或運行費用(yòng)過(guò)高等問題。廣東佛山生態環境近日(rì)發布了VOCs治理(lǐ)設施現場排查檢測的結果和相關未(wèi)達(dá)標案例的重點分(fèn)析,對用戶單位選擇(zé)VOCs治理(lǐ)設施(shī)和環保企業都吹響了“低價低質(zhì)低(dī)效”的警醒號角!
文中提及了11個典型案(àn)例,涉及我們(men)認為的高(gāo)效工(gōng)藝如RTO、吸脫附+CO等工藝(yì)設備排放超標的事實,其中我們選取(qǔ)3個摘要如下:
①某公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治(zhì)理設施2萬風量,合同金額38萬元。處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時內快速飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業為節省治理(lǐ)成本,選(xuǎn)擇了不適用的(de)沸石固定床濃縮吸附工藝。
②某公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設施4萬風量,設施金(jīn)額116萬元。生態環境部門使用FID便(biàn)攜式(shì)設備監測,總VOCs處理前(qián)144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率(lǜ)為0。主要問題是沸石固(gù)定床吸附容量小,不能做到及時脫附再生,且脫附不均勻。主要原因是企業受第三方工程治理單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
③某膠(jiāo)袋有限公司有2台凹版印(yìn)刷機(2色、8色各一台),1台凸版印刷機(jī);印刷車間整體密閉收集(jí)。該公司(sī)使用(yòng)活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬風量,投資金額23萬(wàn)。總VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去除效率為63%。主要問題是活性炭(tàn)吸附效率不高,難以達到80%的去(qù)除效率,排放超標。主要原因是企業單純為節省治理成(chéng)本(běn)而錯誤(wù)選擇了造(zào)價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
主要(yào)問題:治理工藝選擇不當
1.選擇了活性炭或沸石固定床吸附濃縮等非高效工藝。主要問(wèn)題表現為(wéi)活性(xìng)炭或沸石固定床吸附(fù)材料吸附容量較小,吸附效率較低,處理較高濃度有機廢氣很快吸附飽和,無法及(jí)時脫附(fù)且脫附不均勻,不能滿足(zú)廢氣排放濃度穩定達標與汙染物去(qù)除效率不低於80%的相關要求;
2.瞞報(bào)原輔材料種類或用量,導致治理工(gōng)藝選擇不當。部分企業瞞報原(yuán)輔材料種類(lèi)和(hé)使用量,導致委托的第三方工程治(zhì)理單位對VOCs廢氣產生濃(nóng)度估算不足(zú),難以去除中高濃度廢氣(qì)。
如(rú)實際產生中(zhōng)高濃度有機廢氣,但選擇了(le)適用於中低濃度的沸石轉輪+RCO(CO)催化燃燒治理工藝(中高(gāo)濃度適宜采(cǎi)用沸石轉輪+RTO(TO)高溫焚燒治(zhì)理工藝),導致廢氣焚燒熱解去除不徹底,治理效(xiào)果不佳;再如瞞報使用含鹵素原輔材料(如二氯甲烷等),廢氣含氯(lǜ)離子,經焚燒後產生鹽酸等強酸物(wù)質,造成催化(huà)劑中毒(dú)和治理設施(shī)快速腐蝕(shí)。
3.對生產規律和廢氣產排認識不清(qīng),盲目選擇工藝。部分(fèn)企業生產(chǎn)不連續或廢氣濃度不高,但未經(jīng)濃縮直接采(cǎi)用RTO焚燒處理,大量依靠天然氣助燃,導致能耗過高,運(yùn)行費用成倍(bèi)增(zēng)加,給企業帶來巨大壓力。
典型案(àn)例1:錯(cuò)誤選擇沸石固(gù)定床吸附工(gōng)藝
某印刷(shuā)有限公(gōng)司有1台(tái)10色凹版印刷機(jī),2台凸印機,凹(āo)印機使用軟(ruǎn)簾圍擋收集(jí)。
該公司使(shǐ)用沸石固定床+催(cuī)化燃燒CO,治理(lǐ)設施2萬風(fēng)量,合同金(jīn)額(é)38萬(wàn)元。生態(tài)環境部門(mén)使用FID便攜式儀器監測,第(dì)一次檢測(風機(jī)隻(zhī)開了50%),處理前690mg/m3,處理後446mg/m3,嚴重(chóng)超(chāo)標,去除效率(lǜ)僅35%。半小時後,第二次檢(jiǎn)測(風機開盡),處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主(zhǔ)要問題是固(gù)定床半小時內快速飽和,根本來不及脫附。主要(yào)原(yuán)因是(shì)企業為節省治理(lǐ)成本,選擇了不適用的沸石固定床濃縮吸附工藝(yì)。
典(diǎn)型案例2:錯誤選擇沸石固(gù)定床吸附工藝
某印刷有限公(gōng)司有2台8色凹印機。凹印機使用軟簾圍擋收集,印刷車間整(zhěng)體密閉收集。該公司使用(yòng)沸石固定床(chuáng)+催化燃(rán)燒CO,治理設施4萬風(fēng)量,設施金額116萬元。
生態環境部門使用FID便攜式(shì)設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不能做到及時脫(tuō)附再生,且脫附(fù)不均勻。主要原因(yīn)是企業受第三方工程治理(lǐ)單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
典型案例3:選擇不適用的活性炭吸附工藝(yì)
某塑料(liào)包裝有限公司有3台凹印機,並使用軟(ruǎn)簾圍擋收集凹版印刷機VOCs廢氣。
該公司使用活性炭吸(xī)附+催化燃燒CO。生態環境部門使用便FID攜式設備監測,總VOCs處(chù)理前1517mg/m3,處理後845mg/m3,嚴重超標,去除效(xiào)率僅為44%。
主要問題是固定床活性炭吸附效率較低,麵對較高濃度有機廢(fèi)氣很快吸附飽和,無法及時脫附。主(zhǔ)要原因是(shì)企業單純為節省治理成本選(xuǎn)擇了不適用的活性(xìng)炭濃縮吸(xī)附工藝。
典型案(àn)例4:錯誤選擇活性炭吸附工藝
某膠袋有限公司有2台凹版印刷機(2色(sè)、8色各一台),1台凸(tū)版印刷機;印(yìn)刷車間整體(tǐ)密閉收集。該公(gōng)司使用活性炭吸附+CO催(cuī)化燃燒,治(zhì)理設(shè)施2萬風量,投資金額23萬。
2023年9月(yuè)20日,生態環境部門去現場監測,非甲烷總烴處理前濃度為243mg/m3,處(chù)理後107mg/m3,去除效率(lǜ)約56%;總VOCs約307mg/m3,處理(lǐ)後約115mg/m3,去除效率(lǜ)為63%。主(zhǔ)要問題是活性(xìng)炭吸附效(xiào)率不高,難以達到80%的去除效率,排放超標(biāo)。主要原因是企業單純為節省治理成本而錯誤(wù)選擇了造(zào)價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例5:廢氣濃度估算不足治理工藝選擇不當
某彩印有限公司有(yǒu)3台凹版印刷機(2台8色,1台6色),車間整室密閉(bì)收集(jí),使用(yòng)沸(fèi)石轉輪+CO催(cuī)化燃燒治理工藝。
生態環境部門現場監測(cè),處(chù)理前非甲(jiǎ)濃度約1312mg/m3,轉輪處理後非甲(jiǎ)濃度約654mg/m3,CO爐燃燒後的測口非甲濃度超4500mg/m3。
生態環境部(bù)門(mén)使用FID對處理後總排口監測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未分類收集,過高濃度CO爐難以承受其負荷、熱解氧化不徹底,導致VOCs大(dà)分子轉化成小分子,非甲(jiǎ)濃度比處理前還高。主要(yào)原因是(shì)企業瞞報原輔(fǔ)材料使用使用量,委托的第三方工程治理單(dān)位不專業,對VOCs廢氣產生濃度估算不足,未恰當選擇合適工(gōng)藝去除高濃度廢(fèi)氣(處理前廢氣濃度超(chāo)1200mg/m3)。