汙水處理時氨氮和COD很低,總(zǒng)氮很(hěn)高,是什麽(me)原因?
來源:科(kē)柏盛環保 發布時間(jiān):2022-08-11
其實,氨氮達標,TN降不去的問(wèn)題並不複雜,有時候調(diào)整(zhěng)一下參數就達標了。
一、缺少碳源
在硝化反(fǎn)硝化過程中,去(qù)除TN要求的CN比理論為2.86,但(dàn)是實際運行中因回流(liú)攜帶的DO的原(yuán)因,CN(COD:TN)比一般(bān)控製在4~6,缺少碳源,是我目前遇(yù)到很(hěn)多朋(péng)友TN不達標的*多(duō)的原因之一(yī)!
解決辦法:
按CN比4~6,投(tóu)加碳源,並根據出水TN調整碳源投加量!社區有碳源計算的軟件,如有需要(yào)的小夥伴可以計算一下!
二、內回流r太小
AO工藝的全稱是(shì)倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根(gēn)據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因(yīn)為R一般是固定的,而且控製比例較小,所以,控製比大的內回流比r,越大脫氮(dàn)效率越高,有些汙水處理內回流泵部分(fèn)損壞或者選型(xíng)太小,會導致脫氮效率低!
解決辦法:
提高內回流比r在200~400%(有的脫氮工(gōng)藝是內外回(huí)流合並在一起(qǐ)的,內外回流比也要控製在這個範圍(wéi),這個範圍既保證了汙泥的回流,也保證了硝化液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
三、反硝(xiāo)化池環境(jìng)破壞
這種情況(kuàng)的出現(xiàn)的(de)標誌是,反硝化池DO大於0.5,破壞了缺氧環境,使兼性異養的反硝化菌優先利用氧氣來進行(háng)異(yì)養代謝,而不是利(lì)用硝態氮,使硝態(tài)氮無法脫除,導致TN的整體升高,反(fǎn)硝化池缺氧環境破壞,後麵往往帶來的可能是氨氮的超標,原(yuán)因(yīn)是硝化(huà)細菌無法形(xíng)成優勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問(wèn)題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導致攜帶DO過多(duō)的,調小內回流比或(huò)者關小內回流處曝氣。
2、其他問題導(dǎo)致的(de)DO高,例如進(jìn)水(shuǐ)與(yǔ)水麵相(xiàng)隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
四、反硝化反應時間不夠
在設計規範中反硝化池的水力停留時間(HRT)要求在2~10h,也就是*低的HRT要(yào)控製(zhì)在2h以(yǐ)上,低於*低停留時(shí)間反(fǎn)硝化會進行的(de)不徹底,這種情況的出(chū)現,主要是前期設計水量過(guò)小導(dǎo)致的!
解決辦法(fǎ):
1、超出(chū)設計標準的進水量導致的HRT縮短,可以考慮增加反硝化池的容(róng)積,例如新建(jiàn)或者將一些過餘(yú)的建築改成反硝化池。
2、汙(wū)泥回流導致的HRT縮短(duǎn),在實際中水力(lì)停留時間(jiān)的計算需要算上汙泥回流的量,汙泥回流比越(yuè)大反硝化的HRT越短,過大的汙泥回流會導致反硝化的HRT不足(zú),這一點很(hěn)少有人去考(kǎo)慮,其實汙泥回流並不需要控製很大,控製的越大,回流汙泥濃度越小,回流中水越多!這種情況可(kě)以適當控製(zhì)汙泥回流比來解決。
五、脫氮效率過高
在設計規(guī)範中(zhōng)脫氮效率一般在60~85%,問(wèn)題中一級AO脫氮(dàn)效率已經超過(guò)了90%,對於市政汙水來說已經很不錯了,但是在高氨氮(dàn)的工藝廢水中,要求TN達(dá)到(dào)一級A,對一級AO工藝(yì)來說有點強(qiáng)人所難了。
解(jiě)決辦法:
采用二(èr)級或者多級AO的工藝來解決。
六、含n雜環(huán)有機氮
有些含氮有機物,普通的(de)生化無法破環,導致(zhì)無法脫(tuō)除,這種情況比較少(shǎo)見,主要是某一(yī)類廢水上(shàng),這種情況下主要是工藝選型問(wèn)題,沒有(yǒu)考慮(lǜ)有機氮氨化(有機氮轉化成氨氮)的過程。
解決辦法:
1、增加水解酸化的預(yù)處理。
2、水解酸化無法破環的,增加高級氧化(huà)預處理。