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來源:科柏(bǎi)盛環保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果較差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮(dàn)除磷的效果(guǒ),所(suǒ)以特對A2/O工藝提(tí)出改進措施(shī),以提高該工(gōng)藝的整體處理效果。
1.在設計(jì)和運行(háng)中,保證汙泥回流比為(wéi)(60~100)%
一般回流到厭氧段(duàn)的汙泥回(huí)流比為(10~20)%,其餘的則回流到缺氧段。這(zhè)樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量,*大限度(dù)地維持了其厭氧環境,同(tóng)時(shí)又保證了所需的汙泥濃度。
2.原汙水應能同(tóng)時進入到厭氧段和缺氧段
根據脫氮除(chú)磷生化(huà)反應對有機碳源的需要,通(tōng)過閘門調節(jiē)其(qí)進入厭氧段(duàn)和(hé)缺氧段的(de)汙水流量。有關研究表明,如要獲得較高的脫(tuō)氮除磷效果(guǒ),可(kě)按1/3汙水流入缺(quē)氧段來設計。
3.回流汙泥的提升用潛汙泵代替螺旋泵
同時回流汙泥和汙水進入(rù)厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流(liú),以減(jiǎn)少複氧。
4.厭氧段和缺氧段水(shuǐ)下攪(jiǎo)拌器的功率(lǜ)一般按(àn)3~5W/m3來設(shè)計(jì)
過大則會(huì)在池內(nèi)產(chǎn)生渦流,導致混合液(yè)溶解氧升高,影響脫氮(dàn)除磷效果;但攪拌功率過小則混合液中的汙泥可能沉積下(xià)來(lái)。
5.取(qǔ)消消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用
這樣(yàng)避免了(le)A2/O工藝(yì)高磷剩餘(yú)汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響(xiǎng)磷的(de)去除效(xiào)果。
6.A2/O工藝的汙泥(ní)齡取值應(yīng)兼顧脫氮(dàn)除磷二方麵的要求
一般汙泥齡為15~20d為宜。
7.混合液回(huí)流比(bǐ)的取值應兼顧A2/O工藝脫(tuō)氮率要求較高和降(jiàng)低運行費用二(èr)個方麵
一(yī)般(bān)取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池(chí)設計成同心圓式,外圓為(wéi)環(huán)形好(hǎo)氧池,采用轉刷曝氣(qì)推流;同心圓的中間是圓形(xíng)缺氧反硝化池,用潛水攪拌器攪拌推流。從厭氧段出來的混(hún)合(hé)液通過缺氧池(chí)圓形隔牆上的(de)開口進入好(hǎo)氧段,而好氧段混合液則(zé)通過隔牆上的旋轉門回(huí)流到缺氧段,混合液(yè)的(de)回流量由控製旋轉門的(de)開啟度來調節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。我國昆明(míng)第(dì)二(èr)汙(wū)水廠就是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得較好的處理效果和比較靈活的運行條件
一般(bān)采用設計參數:厭氧段(duàn)汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧段汙泥(ní)負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時(shí)間一般為6~8h,三段水力停留時間適宜(yí)的比例為厭氧∶缺氧∶好(hǎo)氧=1∶1∶(3~4)
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