VOCs治理設備變為“汙染設施(shī)”?去除效率(lǜ)為(wéi)0!
來源:抖阴app成人環保 發布時間:2024-07-22
VOCs廢氣經高效治理後,有(yǒu)組織排放和無(wú)組織排放(fàng)均應達到國(guó)家或地方有關排放要(yào)求,並確(què)保(bǎo)排放穩定達標與汙染物去除效(xiào)率不低於(yú)80%的雙重(chóng)控製要求。部分企業(yè)高效治理工藝選擇不當,由此帶來廢氣不能(néng)穩定達標排放,或產生有害物質損壞治理設施,或運行費用過高等問題。廣東佛山生態環境近日發布了VOCs治理設施現場排查(chá)檢(jiǎn)測的結果(guǒ)和相關未達標案例的重點分析,對用戶單位(wèi)選擇VOCs治理設(shè)施和環保企業都(dōu)吹響(xiǎng)了(le)“低價低質低效”的警醒(xǐng)號角!
文中提及了11個典型案例,涉及我(wǒ)們認為的(de)高效工藝如RTO、吸脫附+CO等工藝設備排放超標的事實,其中我們選取3個摘要如下:
①某公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理(lǐ)設施2萬風量,合同金額38萬元。處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時內快速飽(bǎo)和,根本來不及脫附。主要原因是企業(yè)為節省治理成本,選擇了不(bú)適(shì)用的沸石固定床濃縮吸附工藝。
②某公司使用沸石固定床+催化(huà)燃(rán)燒CO,治(zhì)理設(shè)施4萬風量,設施金額116萬元。生態環(huán)境部門使用FID便攜式設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問(wèn)題是沸石固定床吸附(fù)容(róng)量小,不能做到及時脫附再生,且脫附不均(jun1)勻(yún)。主(zhǔ)要原因是企業受第三方工程治理單(dān)位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
③某膠(jiāo)袋有限公司有2台凹版印刷機(2色(sè)、8色各一台),1台(tái)凸(tū)版印刷機;印(yìn)刷車間整體密閉收集。該公司使用活性炭吸(xī)附+CO催化燃燒,治理設施2萬風量,投資金額23萬。總VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去除效率(lǜ)為63%。主要問題是活性炭吸附(fù)效率不(bú)高,難以達到80%的去除效率,排放超標。主要原(yuán)因是企業單純為節省治(zhì)理成本而錯誤選(xuǎn)擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
主要問題:治理工藝選擇不當
1.選擇(zé)了活(huó)性炭(tàn)或沸石固定床吸附濃縮等非高效工藝(yì)。主要問題表現為活性炭或沸石固定床吸附材料吸附容量較小,吸附效(xiào)率較低,處理較高濃度有機廢氣很(hěn)快吸附飽和,無法及時脫附(fù)且脫附不均勻,不能滿足廢氣排放濃度穩定達(dá)標與汙染物去除(chú)效率不低於80%的相關要求;
2.瞞報原輔材料種類或用量,導致治理工藝選擇不當。部(bù)分企業瞞報原輔材料種類和使用量,導(dǎo)致委托的第三方工程治理(lǐ)單位對VOCs廢氣(qì)產生濃度估算不足,難以去除(chú)中高濃度(dù)廢氣。
如實際產生(shēng)中高濃度有機廢氣,但選(xuǎn)擇了適用於中(zhōng)低濃度的沸石轉輪+RCO(CO)催化燃(rán)燒治理工藝(中高濃度適(shì)宜采用沸石轉輪+RTO(TO)高溫焚燒治理工藝),導致廢氣焚燒熱解去除不徹底,治(zhì)理(lǐ)效(xiào)果不佳;再如瞞(mán)報使用含鹵素原輔材料(如二(èr)氯甲烷等),廢氣含氯離(lí)子,經焚(fén)燒後產(chǎn)生(shēng)鹽酸等強酸物(wù)質,造成催化劑(jì)中毒和治理設施快速腐蝕。
3.對生產規律和廢氣產排認(rèn)識不(bú)清,盲目選擇工藝。部分企業生產不連續或廢氣(qì)濃(nóng)度不高,但未經濃縮直接采(cǎi)用RTO焚燒處理,大量依靠天然氣助燃,導致能(néng)耗過高,運行費用成倍增加,給企業帶來(lái)巨大壓力。
典型案例1:錯誤選擇沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司有1台10色(sè)凹版印(yìn)刷機,2台凸印機,凹印機使用軟簾圍擋收集。
該公司使用沸石固定床+催(cuī)化燃燒CO,治理設施2萬風量,合同金額38萬元。生態環境(jìng)部(bù)門使(shǐ)用FID便攜式儀器監測,第一(yī)次檢測(風機隻開了50%),處理前690mg/m3,處理後446mg/m3,嚴重(chóng)超標,去除效率僅(jǐn)35%。半小(xiǎo)時後,第二次檢測(風機開盡),處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時內快速飽和,根本(běn)來不及(jí)脫附。主要原因是(shì)企業為節省治理成(chéng)本,選擇了不適用的沸石固定床濃縮吸(xī)附工藝(yì)。
典型案例2:錯誤選擇沸(fèi)石固定床吸附(fù)工藝
某印(yìn)刷有限公(gōng)司有2台8色凹印機。凹印機使用軟簾圍擋收集,印刷車間整體密閉收集。該公(gōng)司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設施4萬風量,設施金額116萬元。
生態環境部門使用(yòng)FID便攜(xié)式設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不能做(zuò)到及時脫附再生(shēng),且脫附不均勻。主要原因是企業(yè)受第(dì)三方工程治理(lǐ)單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮(suō)吸(xī)附工藝(yì)。
典型(xíng)案例3:選擇不適用的(de)活性炭吸附工藝
某塑(sù)料包裝有限公司有3台凹印機,並使用軟簾圍擋收集凹版印刷機VOCs廢氣。
該(gāi)公司使用活性炭吸附+催化(huà)燃燒CO。生態環境部門使用便FID攜式設備監測,總(zǒng)VOCs處理前1517mg/m3,處理後845mg/m3,嚴重超標,去除效率僅為44%。
主要問題是固定床活性炭吸附效率較低,麵對較高濃度有機廢氣很快吸附飽和(hé),無法及時脫附。主要原因(yīn)是企(qǐ)業單純為節省治理成本(běn)選擇了不適用的活性炭濃(nóng)縮吸附工藝。
典型案例4:錯(cuò)誤選(xuǎn)擇活性炭吸附工藝
某膠(jiāo)袋有限(xiàn)公司有2台凹版印刷機(2色(sè)、8色各一台),1台凸版印刷機;印刷車間整(zhěng)體密閉收集。該公司使用活性(xìng)炭吸附+CO催化燃燒,治理(lǐ)設施2萬風量,投資金額23萬。
2023年9月(yuè)20日,生態環境(jìng)部門去現場監測,非甲烷總烴處理前濃(nóng)度為243mg/m3,處理後107mg/m3,去除效率約56%;總(zǒng)VOCs約307mg/m3,處理後約(yuē)115mg/m3,去除效率為63%。主要問題是活性炭吸附效率(lǜ)不高,難以達到80%的去除效率,排放超標。主要原因是企業單純為節省治理成本而錯誤選擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例5:廢氣濃度估算不足治理工藝選擇不(bú)當
某彩印(yìn)有(yǒu)限公司有3台凹版印刷機(2台8色,1台(tái)6色),車間整室密(mì)閉收集,使用沸石轉輪+CO催化(huà)燃(rán)燒治理工藝。
生態環境部門現場監測,處理前非甲濃度約1312mg/m3,轉輪處理後非甲濃度約654mg/m3,CO爐燃燒後的測口非甲濃度超4500mg/m3。
生態環境部門使用FID對(duì)處(chù)理(lǐ)後總排口監(jiān)測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未(wèi)分類收集,過高濃度CO爐難以承受其負荷、熱解氧化不徹底,導致VOCs大分子轉化成小分子,非甲(jiǎ)濃度比處理前還高。主要原(yuán)因是企業瞞報原輔材料使用使(shǐ)用量,委托的第三方工程治理單位不專(zhuān)業,對(duì)VOCs廢氣產生濃度估算不足,未恰當選擇合適工藝去除高濃度(dù)廢(fèi)氣(qì)(處理前(qián)廢氣(qì)濃度超1200mg/m3)。