一般A2/O工藝流程當脫氮(dàn)效果好時,則除磷效果較差,反之亦(yì)然(rán),很難(nán)同時獲得好的脫氮除磷的效果。所以特對(duì)A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果。
① 在設(shè)計和運行中,保證汙泥回(huí)流比為(60~100)%。
》一般回流(liú)到厭氧(yǎng)段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則回(huí)流到缺氧段。
》這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽(yán)和(hé)溶解氧量,*大限(xiàn)度地維持了(le)其厭氧(yǎng)環境(jìng),同時又保證了所(suǒ)需的汙泥濃度。
② 原汙水應能同時進入到厭氧段和缺氧段。
》根據脫氮除磷生化反應對有機碳(tàn)源的需要,通過閘門調節其進入厭(yàn)氧段和缺氧段的汙水流量。
》有關研究表明(míng),如要獲(huò)得較高的脫氮除(chú)磷效果,可(kě)按1/3汙水(shuǐ)流入(rù)缺氧段來設計。
③回流汙泥的提升用潛汙泵代(dài)替螺旋泵,同時回流汙泥和汙水進(jìn)入厭氧段和缺氧段均(jun1)采用淹沒式入流,以減少複氧(yǎng)。
④厭氧段和缺氧段水下攪拌(bàn)器的功率一般按3~5W/m3來設計。
》過大則會在池內產(chǎn)生渦流,導致混合液溶解氧升高(gāo),影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則混合液中的汙(wū)泥可(kě)能沉積下來。
⑤取消消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用,這樣避免了A2/O工藝(yì)高磷剩餘汙泥在消化(huà)過程中磷(lín)被重新釋放和溶出(chū),影響磷的去除效(xiào)果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧脫氮除磷二方麵的要(yào)求,一般汙泥齡為15~20d為宜。
⑦混(hún)合液回流比的取(qǔ)值應兼顧(gù)A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行(háng)費用(yòng)二個方麵
》一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達(dá)70%以上,運行費用(yòng)也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外(wài)圓為環(huán)形好氧池(chí),采用轉刷曝氣推流;
》同心圓的中間是圓形缺(quē)氧(yǎng)反硝化池,用潛水攪拌器攪拌推流。
》從厭氧段出來的混合(hé)液通過(guò)缺氧池圓形隔牆上的開口進入好(hǎo)氧段,而好氧段(duàn)混合液則通過隔牆上的旋(xuán)轉門回流到缺氧段,混(hún)合(hé)液的回流量由控(kòng)製旋轉門的開啟度來調(diào)節,使回流混合液不需用(yòng)泵提(tí)升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率(lǜ)。
》昆明第(dì)二汙水廠就是(shì)采用該種(zhǒng)結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中(zhōng),要取得較好的處理效果和比(bǐ)較靈活的運行條件
》一(yī)般采用設計參數:厭氧(yǎng)段(duàn)汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧(yǎng)段汙泥負(fù)荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中水力停留(liú)時間一般為6~8h,三段水力停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧(yǎng)=1∶1∶(3~4)。