一(yī)般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果(guǒ)較(jiào)差,反之亦然,很(hěn)難同時獲得好的脫氮除磷的(de)效果。所以特對A2/O工藝提(tí)出改(gǎi)進措施,以提高該工藝的整體(tǐ)處理效果。
① 在(zài)設計和運行中,保證汙泥回流比為(60~100)%。
》一(yī)般回流到厭氧段的(de)汙泥回流比為(10~20)%,其餘的(de)則回流到缺氧段。
》這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量,*大限度地維持了其(qí)厭氧環境,同時又保(bǎo)證了所需的汙泥濃度。
② 原汙水應能同時進入到厭氧段和缺氧段。
》根(gēn)據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其(qí)進入厭氧(yǎng)段和缺(quē)氧段的汙水流量。
》有(yǒu)關研究表明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺(quē)氧段來設計。
③回流汙泥的提(tí)升用潛汙泵(bèng)代替螺旋泵,同時回流汙泥和汙(wū)水進入厭氧(yǎng)段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少(shǎo)複氧。
④厭氧段和缺氧段水下(xià)攪拌(bàn)器的功率一般按3~5W/m3來設計。
》過大則會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則混(hún)合液中的汙泥可能沉積下來。
⑤取消消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥(ní)餅後作肥料使用(yòng),這樣避免(miǎn)了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效(xiào)果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧脫氮除(chú)磷二方麵的要(yào)求,一般汙泥(ní)齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫(tuō)氮(dàn)率要求較高和降低運行費用二個方麵
》一般取(300~400)%為(wéi)宜,此時脫氮率可(kě)達70%以上,運行費用也不會(huì)太(tài)高。如果將缺氧池和好氧池(chí)設計成(chéng)同心(xīn)圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流;
》同心圓的中間是圓形缺氧反硝化(huà)池,用潛水攪拌器攪拌推流。
》從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔(gé)牆上的開口進(jìn)入好氧段,而好氧段混(hún)合液則通過隔牆上的旋轉(zhuǎn)門回流到缺氧段,混(hún)合(hé)液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合(hé)液不需用泵提升(shēng),大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。
》昆明第二(èr)汙水廠就是采用該種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要取得較(jiào)好的處理效果和比較靈活的運行條件
》一(yī)般采用設(shè)計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭(yàn)氧(yǎng)段進水(shuǐ)S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好(hǎo)氧段汙泥負荷率(lǜ)<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工(gōng)藝(yì)中水力停留時間一般(bān)為6~8h,三段水力(lì)停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧(yǎng)∶好氧=1∶1∶(3~4)。