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來(lái)源:抖阴app成人環保 發布時間:2020-11-27
一般(bān)A2/O工藝流程當(dāng)脫(tuō)氮效(xiào)果好時,則除(chú)磷效果較差,反之亦然,很難同(tóng)時獲得好的脫氮除磷的效果,所以(yǐ)特對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果。
1.在設計和運行(háng)中,保證汙泥回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙泥回流(liú)比為(10~20)%,其餘的則回流到缺氧段。這樣(yàng)就減少(shǎo)了進入到(dào)厭氧段的硝酸鹽(yán)和溶(róng)解氧量,*大限度地維持了其厭氧環境,同(tóng)時(shí)又保證了所(suǒ)需的汙泥濃度。
2.原汙水應能同時進入(rù)到厭氧段和缺氧段
根據脫氮除磷生化反應(yīng)對(duì)有機碳源的(de)需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量(liàng)。有關研究表明,如要(yào)獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺(quē)氧段來(lái)設計。
3.回流汙泥的提升用潛汙泵(bèng)代(dài)替螺旋泵
同時回流汙泥和汙水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒(méi)式入(rù)流,以減(jiǎn)少複氧。
4.厭氧段和缺(quē)氧段水下攪拌器(qì)的功率一般按3~5W/m3來設(shè)計
過大則會在池內產生(shēng)渦(wō)流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;但攪拌功率過小則混合液中的汙泥可能(néng)沉積下來。
5.取消(xiāo)消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝(yì)高磷剩餘汙泥在消(xiāo)化過程中磷(lín)被重新釋放和溶出,影響(xiǎng)磷(lín)的去除效果。
6.A2/O工(gōng)藝的汙(wū)泥齡取值應兼顧脫氮除磷二方麵的要(yào)求
一般汙(wū)泥齡為15~20d為宜。
7.混合液回流比的取值(zhí)應兼顧A2/O工藝脫氮率要求(qiú)較高和降低運行費用二個(gè)方麵
一般取(300~400)%為宜,此(cǐ)時脫氮率可達70%以(yǐ)上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外(wài)圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝化池,用潛水攪拌器攪拌推(tuī)流。從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔(gé)牆上的開口進入好氧段,而(ér)好氧(yǎng)段混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺(quē)氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合液不需(xū)用(yòng)泵提升(shēng),大大(dà)節約了能耗,又保(bǎo)證了較(jiào)高的脫氮率。我國昆明第二汙水廠就(jiù)是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得(dé)較好的處理效果和比較(jiào)靈(líng)活的運行條件
一般采用設計(jì)參數(shù):厭氧段汙泥負荷(hé)率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧(yǎng)段進水(shuǐ)S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好(hǎo)氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工(gōng)藝中水力停留時(shí)間一般為6~8h,三段水力停(tíng)留時間適宜的比例為厭(yàn)氧(yǎng)∶缺氧∶好(hǎo)氧(yǎng)=1∶1∶(3~4)
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