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來源:抖阴app成人環保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果(guǒ)較差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮除磷的效果,所以特(tè)對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝(yì)的整體處理效(xiào)果。
1.在設計和運(yùn)行中,保證汙泥回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙(wū)泥回(huí)流(liú)比為(wéi)(10~20)%,其餘的(de)則回流到缺氧段。這樣就(jiù)減(jiǎn)少了進入到厭氧段的硝酸(suān)鹽和溶解氧量,*大限度地維持(chí)了其厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥(ní)濃度(dù)。
2.原汙水應能同時進入到(dào)厭(yàn)氧段和缺氧段
根據脫氮(dàn)除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量。有關研究表(biǎo)明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設計。
3.回流汙泥的提(tí)升用潛汙泵代替螺旋泵
同時(shí)回流汙(wū)泥和汙(wū)水進(jìn)入厭氧段(duàn)和缺(quē)氧段均采用淹(yān)沒式入流,以(yǐ)減少複氧。
4.厭氧段和缺氧段水下攪拌器(qì)的功率一(yī)般(bān)按3~5W/m3來設計(jì)
過大則會(huì)在池(chí)內產生渦流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;但攪拌功率過小則混合(hé)液中的汙泥可能沉積下來。
5.取消(xiāo)消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅(bǐng)後作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝高磷剩(shèng)餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值(zhí)應兼顧脫氮除磷二方麵的要(yào)求
一般汙泥齡為15~20d為宜。
7.混合液(yè)回流比的取值(zhí)應(yīng)兼顧(gù)A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行費用二個方麵
一般取(300~400)%為宜(yí),此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池(chí)和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝(xiāo)化(huà)池,用潛水攪拌器攪拌推流。從厭氧段出來的混(hún)合液通過缺氧池圓形隔牆(qiáng)上的開口進入(rù)好氧段,而好氧段混(hún)合液則通過隔(gé)牆上的旋轉門回流到缺(quē)氧(yǎng)段,混合(hé)液的(de)回流量由控製旋(xuán)轉門的開啟(qǐ)度來調節(jiē),使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。我國昆明第二汙水廠就是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工(gōng)藝設計中,要取得較好的處理效果和比較靈活的運(yùn)行條件
一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進(jìn)水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧段汙泥負荷(hé)率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三(sān)段水(shuǐ)力停留(liú)時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)
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